如今利(lì)用(yòng)係統軟件,對離心式通風機葉輪的氣動優化進行設計,優化(huà)了原葉片的弧(hú)線,提(tí)高了葉輪的絕熱效率,進行了三種不同的優化方法,並用(yòng)單變量法比較了解了(le)不同優化方法的優化效(xiào)果,因此在(zài)進行優(yōu)化之後,使其絕熱效率有不同程度的(de)提高,有效(xiào)地削弱了流動分離,降低了流動損失,如何對離心式通風機葉輪進行優化設計?
通過科學合理(lǐ)的設計,使其不同程度地改善了流動條件,因此其實踐結果表明,數值氣動優化(huà)方法對改善葉片氣動性能是有效的,不同優化(huà)方法的優化(huà)結果不同,表(biǎo)明參數(shù)化方法和最優操(cāo)作點的選擇中(zhōng),對其優化結果有(yǒu)重要影響,並且使離心式通風機(jī)的優(yōu)化設計中(zhōng),首先,用理論方法對(duì)離心式通風(fēng)機進行參數化設計,然後,利用專業軟件(jiàn)進行幾(jǐ)何建模,最後,利(lì)用計算流體力學軟件,對離心式通風機內部流場進行了解。
為了提高風機的效率,並且在優化後,離心式通風機內(nèi)部流場明顯改善,使(shǐ)設備的使用效(xiào)率提高,並了解(jiě)到不同葉型風機的工(gōng)程實用價值,在確定最佳運動和結構參數的基(jī)礎上,給出了適(shì)應離心式通風機位(wèi)置參數變化的具體方案,驗證測試結果表明,該方案滿足清洗性能要(yào)求。
由於,對離心式(shì)通(tōng)風機進行了解,對原蝸殼外周設計進行了修正,新蝸殼(ké)型線應用於原(yuán)風機後,以再次進行數值模擬實驗,其結果表明其性能有所提高,通過對改造前後蝸殼內氣流的對比(bǐ),並且了解了影響(xiǎng)離心式通(tōng)風機性能的內部因素。